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钢铁企业制氧系统优化与创新

成果基本信息
关键词: 钢铁企业;制氧系统;供氧输送系统
成果类别: 应用技术 技术成熟度: 成熟应用阶段
体现形式(基础理论类): 体现形式(应用技术类): 新技术
成果登记号: 20113378 资源采集日期: 2013-02-20
研究情况
单位名称: 唐山唐钢气体有限公司 技术水平: 国际先进
评价证书号: [2011]第9-618号 评价单位: 河北省科技成果转化服务中心
评价日期: 2011.12.16 评价证书号: [2011]第9-618号
转化情况
转让范围: 限国内转让 推广形式: 技术服务
已转让企业数(个): 0
联系方式
联系人(平台): 玉女士 联系人(平台)电话: 0771-5885053
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成果简介
立题背景 钢铁企业炼钢生产间断性用氧与制氧机组连续生产的矛盾,造成国内各大钢铁企业氧气放散率居高不下,实施制氧系统优化,降低氧—氮—氩放散率是钢铁行业节能减排工作的关键性课题。本项目通过对现代化制氧机组经济运行模式的优化与创新,探索各种气体产品放散率为零的技术,解决制氧机组与下游生产工序的协调与配合问题。 主要技术内容 1.开发了多产品流程火用分析方法与软件,为炼钢低温制氧系统氧气放散率为零提供了理论依据。火用分析能够合理评价能量有效利用程度、科学诊断系统各处能量损失比例、指导正确的节能方法、充分体现能的质与量的区别。 2.实施了炼钢供氧输送系统设计的优化改造,将3.0MPa(G)的管道输送压力降低至1.5MPa(G)。 3.完全回收氧—氮—氩的闪蒸气、泄漏气和储罐放散气。 4.根据火用分析,建立了液化装置与多台制氧机组的最佳匹配,自主开发内外结合的氧氮互换的变负荷技术,实现了炼钢过程氧—氮—氩的零排放,制氧综合电耗下降9%。 技术经济指标 1.国内首次实现了钢铁企业制氧系统产品氧—氮—氩零放散。 2.制氧单耗显著下降,压氧能耗降低了20.13%,制氧综合电耗下降9%。 3.液体储备能力增加,生产后备系统更趋稳定。液氧氮储存能力增加4000m3,生产后备系统由原来的6.5万Nm3/h增至10.5万Nm3/h,一旦机组或压缩机出现问题,5分钟之内即可启动生产后备系统,显著提高了生产保供的可靠性。 4.系统缓冲能力有效提高,介质供应可靠、稳定。氮气供应系统增加13600m3缓冲能力,压力波动由原来的0.7MPa变为现在的0.4MPa。 5.提高了液体产量,创造了可观的经济效益。2009年~2011年增加液体226458吨,增效6828.144万元。 6.减小了富氧富集区,提高了周围环境的安全性。 7.消除了噪声对周围居民的不良影响,噪声值由原来的68dB降至55dB。 应用推广情况 该项目在唐钢集团经过一年半的实践表明,运行稳定,效果明显,实现了氧—氮—氩产品的零放散,设备系统实现连续14月无故障停机,年创经济效益5314万元。在同行业起到了示范作用,有广阔的推广应用前景。
成果名称: 钢铁企业制氧系统优化与创新 关键词: 钢铁企业;制氧系统;供氧输送系统
成果类别: 应用技术 一级分类名称: 装备制造
二级分类名称: 冶金工业装备制造 三级分类名称:
研究起止时间: 2008.05 至2011.06 成果体现形式(应用技术类): 新技术
成果属性: 原始性创新 成果体现形式(基础理论类):
技术成熟度: 成熟应用阶段 技术水平: 国际先进
研究形式: 与院校、所合作 学科分类1: 国家标准GB T13745-92《学科分类与代码》
单位名称: 唐山唐钢气体有限公司 学科分类2:
中图分类号1: 中国图书资料分类法(第四版) 所属高新技术类别: 光机电一体化
中图分类号2: 课题来源: 自选
应用行业: 23;03 课题立项名称:
国家科技计划子类别: 课题立项编号:
经费实际投入额 (万元): 0.00 评价单位: 河北省科技成果转化服务中心
评价形式: 鉴定 应用状态: 稳定应用
评价日期: 2011.12.16 转让范围: 限国内转让
评价证书号: [2011]第9-618号 推荐单位:
推广形式: 技术服务 成果登记号: 20113378
成果简介: 立题背景 钢铁企业炼钢生产间断性用氧与制氧机组连续生产的矛盾,造成国内各大钢铁企业氧气放散率居高不下,实施制氧系统优化,降低氧—氮—氩放散率是钢铁行业节能减排工作的关键性课题。本项目通过对现代化制氧机组经济运行模式的优化与创新,探索各种气体产品放散率为零的技术,解决制氧机组与下游生产工序的协调与配合问题。 主要技术内容 1.开发了多产品流程火用分析方法与软件,为炼钢低温制氧系统氧气放散率为零提供了理论依据。火用分析能够合理评价能量有效利用程度、科学诊断系统各处能量损失比例、指导正确的节能方法、充分体现能的质与量的区别。 2.实施了炼钢供氧输送系统设计的优化改造,将3.0MPa(G)的管道输送压力降低至1.5MPa(G)。 3.完全回收氧—氮—氩的闪蒸气、泄漏气和储罐放散气。 4.根据火用分析,建立了液化装置与多台制氧机组的最佳匹配,自主开发内外结合的氧氮互换的变负荷技术,实现了炼钢过程氧—氮—氩的零排放,制氧综合电耗下降9%。 技术经济指标 1.国内首次实现了钢铁企业制氧系统产品氧—氮—氩零放散。 2.制氧单耗显著下降,压氧能耗降低了20.13%,制氧综合电耗下降9%。 3.液体储备能力增加,生产后备系统更趋稳定。液氧氮储存能力增加4000m3,生产后备系统由原来的6.5万Nm3/h增至10.5万Nm3/h,一旦机组或压缩机出现问题,5分钟之内即可启动生产后备系统,显著提高了生产保供的可靠性。 4.系统缓冲能力有效提高,介质供应可靠、稳定。氮气供应系统增加13600m3缓冲能力,压力波动由原来的0.7MPa变为现在的0.4MPa。 5.提高了液体产量,创造了可观的经济效益。2009年~2011年增加液体226458吨,增效6828.144万元。 6.减小了富氧富集区,提高了周围环境的安全性。 7.消除了噪声对周围居民的不良影响,噪声值由原来的68dB降至55dB。 应用推广情况 该项目在唐钢集团经过一年半的实践表明,运行稳定,效果明显,实现了氧—氮—氩产品的零放散,设备系统实现连续14月无故障停机,年创经济效益5314万元。在同行业起到了示范作用,有广阔的推广应用前景。
联系人: 李立兵 成果登记日期: 2011-12-29
联系人email: lilibing@ggs.com 单位代码: 91306190
邮政编码222: 063000 联系人电话: 13513053320
单位传真: 0315-2702320 单位通讯地址: 河北省唐山市路北区滨河路9号
单位所在省市: 河北省 单位电话: 0315-2702346;5253608
转让收入(万元): 0 单位属性: 企业
合作完成单位: 北京科技大学;唐山钢铁集团有限责任公司;河北钢铁股份有限公司唐山分公司 已转让企业数(个): 0
成果发布年份: 2012 知识产权形式:
成果完成人: 王兰玉;姚力;李立兵;高贵敏;童丽葛;李化治;孙昌焕;黄有良;裴志远;刘兰涛;朱宝东;田海峰;孙向辉;罗建伟;李晓军 资源采集日期: 2013-02-20

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