成果基本信息 | ||||||
关键词: | 钢铁企业;制氧系统;供氧输送系统 | |||||
成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 成熟应用阶段 | |||
体现形式(基础理论类): | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | ||||
成果登记号: | 20113378 | 资源采集日期: | 2013-02-20 |
研究情况 | |||||
单位名称: | 唐山唐钢气体有限公司 | 技术水平: | 国际先进 | ||
评价证书号: | [2011]第9-618号 | 评价单位: | 河北省科技成果转化服务中心 | ||
评价日期: | 2011.12.16 | 评价证书号: | [2011]第9-618号 |
转化情况 | |||||
转让范围: | 限国内转让 | 推广形式: | 技术服务 | ||
已转让企业数(个): | 0 |
联系方式 | |||||
联系人(平台): | 玉女士 | 联系人(平台)电话: | 0771-5885053 | ||
*成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! |
成果简介 | |||||
立题背景 钢铁企业炼钢生产间断性用氧与制氧机组连续生产的矛盾,造成国内各大钢铁企业氧气放散率居高不下,实施制氧系统优化,降低氧—氮—氩放散率是钢铁行业节能减排工作的关键性课题。本项目通过对现代化制氧机组经济运行模式的优化与创新,探索各种气体产品放散率为零的技术,解决制氧机组与下游生产工序的协调与配合问题。 主要技术内容 1.开发了多产品流程火用分析方法与软件,为炼钢低温制氧系统氧气放散率为零提供了理论依据。火用分析能够合理评价能量有效利用程度、科学诊断系统各处能量损失比例、指导正确的节能方法、充分体现能的质与量的区别。 2.实施了炼钢供氧输送系统设计的优化改造,将3.0MPa(G)的管道输送压力降低至1.5MPa(G)。 3.完全回收氧—氮—氩的闪蒸气、泄漏气和储罐放散气。 4.根据火用分析,建立了液化装置与多台制氧机组的最佳匹配,自主开发内外结合的氧氮互换的变负荷技术,实现了炼钢过程氧—氮—氩的零排放,制氧综合电耗下降9%。 技术经济指标 1.国内首次实现了钢铁企业制氧系统产品氧—氮—氩零放散。 2.制氧单耗显著下降,压氧能耗降低了20.13%,制氧综合电耗下降9%。 3.液体储备能力增加,生产后备系统更趋稳定。液氧氮储存能力增加4000m3,生产后备系统由原来的6.5万Nm3/h增至10.5万Nm3/h,一旦机组或压缩机出现问题,5分钟之内即可启动生产后备系统,显著提高了生产保供的可靠性。 4.系统缓冲能力有效提高,介质供应可靠、稳定。氮气供应系统增加13600m3缓冲能力,压力波动由原来的0.7MPa变为现在的0.4MPa。 5.提高了液体产量,创造了可观的经济效益。2009年~2011年增加液体226458吨,增效6828.144万元。 6.减小了富氧富集区,提高了周围环境的安全性。 7.消除了噪声对周围居民的不良影响,噪声值由原来的68dB降至55dB。 应用推广情况 该项目在唐钢集团经过一年半的实践表明,运行稳定,效果明显,实现了氧—氮—氩产品的零放散,设备系统实现连续14月无故障停机,年创经济效益5314万元。在同行业起到了示范作用,有广阔的推广应用前景。 |